摘要:大唐淮南洛河發(fā)電廠#4機(jī)組為上海汽輪機(jī)廠早期生產(chǎn)引進(jìn)型300MW雙缸雙排汽凝汽式汽輪機(jī)組,投產(chǎn)以來(lái)一直存在效率低、煤耗高的問(wèn)題。文章闡述了該型300MW汽輪機(jī)通流節(jié)能優(yōu)化改造的必要性,通過(guò)優(yōu)化改造后,機(jī)組熱耗率較改造前降低409kJ/kWh,相應(yīng)供電煤耗較改造前降低13.9g/kWh,年節(jié)約標(biāo)煤2萬(wàn)噸,二氧化碳減排約3.3萬(wàn)噸。 關(guān)鍵詞:300MW汽輪機(jī);通流節(jié)能優(yōu)化;供電煤耗;熱耗率;雙缸雙排汽凝汽式汽輪機(jī)組 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 中圖分類號(hào):TK269 文章編號(hào):1009-2374(2016)12-0080-03 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2016.12.038 大唐淮南洛河電廠#4機(jī)組為上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)N300-16.7/538/538型亞臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽、單軸、反動(dòng)式、凝汽式汽輪機(jī)。機(jī)型代號(hào)H156,該型汽輪機(jī)的設(shè)計(jì)屬于美國(guó)西屋公司20世紀(jì)80年代的設(shè)計(jì)水平,受當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)技術(shù)、設(shè)計(jì)手段、制造加工能力和臨時(shí)改型等因素的影響,效率相對(duì)低下,汽輪機(jī)熱耗偏高。機(jī)組雖經(jīng)歷多次大、小修,但受先天結(jié)構(gòu)條件制約,低效率高熱耗問(wèn)題并未得到有效改善。隨著電力供求矛盾的逐步緩減、大容量機(jī)組的不斷投運(yùn)以及國(guó)家環(huán)保形勢(shì)的發(fā)展,節(jié)能減排受到越來(lái)越多的關(guān)注,高能耗燃煤發(fā)電企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力越發(fā)嚴(yán)峻,同時(shí)也嚴(yán)重制約了企業(yè)的發(fā)展。為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排戰(zhàn)略號(hào)召,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展,大唐淮南洛河發(fā)電廠通過(guò)充分調(diào)研分析及論證,實(shí)施了#4機(jī)組上汽引進(jìn)型300WM汽輪機(jī)節(jié)能優(yōu)化改造工程。 1 機(jī)組運(yùn)行現(xiàn)狀及原因分析 1.1 機(jī)組運(yùn)行現(xiàn)狀 1.1.1 高中壓缸各監(jiān)視段運(yùn)行參數(shù):#4機(jī)組在THA工況下,調(diào)節(jié)級(jí)后壓力為12.46MPa,遠(yuǎn)**出廠設(shè)計(jì)值,高壓缸排汽壓力為3.98MPa,已接近制造廠極限設(shè)計(jì)值,高壓缸*七壓力級(jí)后抽汽溫度為404.57℃,高壓缸排汽溫度為335.18℃,中壓缸排汽溫度為343.67℃,高中壓缸1~4段抽汽壓力、溫度參數(shù)普遍**標(biāo),溫度較高偏差為21℃,數(shù)據(jù)表明高中壓缸效率明顯偏低。 1.1.2 低壓缸各監(jiān)視段運(yùn)行參數(shù):五段抽汽溫度為257℃,偏高23℃;六段抽汽溫度為185.48℃,偏高43℃,數(shù)據(jù)表明低壓缸效率也不理想。 1.1.3 根據(jù)安徽電科院#4機(jī)組改造前性能試驗(yàn)結(jié)果。 由試驗(yàn)數(shù)據(jù)看出,改造前機(jī)組高、中壓缸效率明顯**制造廠設(shè)計(jì)值,中壓缸效率受過(guò)橋漏汽影響,效率測(cè)量結(jié)果相對(duì)于真實(shí)值偏高。機(jī)組熱耗值偏大,經(jīng)濟(jì)性不佳。 1.2 原因分析 通過(guò)對(duì)上汽H156機(jī)型300MW汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析,造成經(jīng)濟(jì)性能不佳的原因主要有以下八點(diǎn): 1.2.1 調(diào)節(jié)級(jí)為反流布置,流動(dòng)阻力大,效率低。高壓部分調(diào)節(jié)級(jí)與高壓壓力級(jí)蒸汽流向相反,存在反流損失和繞流損失;高壓部分級(jí)數(shù)布置較少為11級(jí),焓降分配不合理。 1.2.2 汽輪機(jī)的全部34級(jí)動(dòng)葉片,除低壓缸末三級(jí)為扭轉(zhuǎn)葉片外,其余均為直葉片,葉片效率低。該設(shè)計(jì)完成于20世紀(jì)70、80年代,雖然采取可控渦理論進(jìn)行設(shè)計(jì),但受設(shè)計(jì)手段和工具的限制,其熱力設(shè)計(jì)水平現(xiàn)在看來(lái)已比較落后,設(shè)計(jì)不準(zhǔn)確,其高、中、低壓缸效率明顯**設(shè)計(jì)值。 1.2.3 汽缸、葉片持環(huán)變形。由于同型汽輪機(jī)均存在高中壓缸上、下缸溫差和變形大,導(dǎo)致汽缸結(jié)合面漏汽和通流部分徑向汽封磨損,使汽輪機(jī)的熱力性能下降。 1.2.4 汽輪機(jī)的動(dòng)葉片采用的均是鉚接圍帶,鉚釘頭凸出葉片圍帶,動(dòng)葉葉**汽封齒數(shù)少,汽封間隙大。由于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、安裝及老化等原因,高壓進(jìn)汽插管高、中壓中間部分軸封、高壓缸夾層蒸汽泄漏量較大,也是導(dǎo)致汽輪機(jī)經(jīng)濟(jì)性能差的原因。 1.2.5 低壓#1、2靜葉持環(huán)變形嚴(yán)重,低壓缸漏汽,影響機(jī)組的真空嚴(yán)密性。 1.2.6 高中壓持環(huán)及汽缸變形大,“空扣缸”汽缸中分面內(nèi)張口大,本問(wèn)題在同型機(jī)組中普遍存在。 1.2.7 通流汽封間隙大。反動(dòng)式機(jī)組的反動(dòng)度高,動(dòng)葉片前后的壓差大,同樣的汽封間隙下,漏汽量較大,因此對(duì)汽封間隙調(diào)整的要求較高。 1.2.8 汽封形式為傳統(tǒng)的疏齒汽封結(jié)構(gòu)。高中壓合缸機(jī)組的中間過(guò)橋汽封漏汽對(duì)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性影響很大。一方面,為了減少漏汽,又要求汽封間隙盡量小;另一方面,此處是轉(zhuǎn)子撓度較大的地方,為了保證機(jī)組順利啟動(dòng)及運(yùn)行安全,汽封間隙不能過(guò)小。如果采用**的汽封型式能較好地實(shí)現(xiàn)二者的平衡。 2 改造節(jié)能優(yōu)化方案選擇及設(shè)計(jì)技術(shù)特點(diǎn) 2.1 改造優(yōu)化方案選擇 通過(guò)對(duì)目前國(guó)內(nèi)各制造廠家所提出的改造方案進(jìn)行調(diào)研分析,結(jié)合#4機(jī)組運(yùn)行中突顯出的各種問(wèn)題,在充分考慮改造投資成本的基礎(chǔ)上,決定采用高中壓缸通流部分全部改造更換,將成本較高的低壓轉(zhuǎn)子保留(低壓轉(zhuǎn)子不換),但同時(shí)為了較大化地提高效率,將對(duì)低壓葉片進(jìn)行改造更換。 2.2 設(shè)計(jì)技術(shù)特點(diǎn) 針對(duì)上汽引進(jìn)型300WM汽輪機(jī)組運(yùn)行中所暴露出的影響效率的各種因素,在此次改造方案的設(shè)計(jì)階段得到了充分考慮,并制定了相應(yīng)的優(yōu)化措施。其設(shè)計(jì)技術(shù)特點(diǎn): 2.2.1 調(diào)節(jié)級(jí)優(yōu)化。調(diào)節(jié)級(jí)動(dòng)葉改為順流布置結(jié)構(gòu),提高機(jī)組效率。調(diào)節(jié)級(jí)的性能對(duì)汽輪機(jī)整體效率以及出力具有較大影響。由于調(diào)節(jié)級(jí)葉片展弦比較小,二次流損失非常嚴(yán)重。子午面收縮可以降低葉柵通道前部的氣動(dòng)載荷,減小二次流損失。采用非定常設(shè)計(jì)技術(shù)對(duì)收縮子午面調(diào)節(jié)級(jí)葉柵的收縮規(guī)律、動(dòng)靜葉型匹配、軸向間距和葉片只數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,提高調(diào)節(jié)級(jí)效率。 2.2.2 優(yōu)化葉片型線及通流布局。將百萬(wàn)等級(jí)機(jī)組的**技術(shù)應(yīng)用到改造和設(shè)計(jì)中,如:采用百萬(wàn)機(jī)組**的通流積木塊進(jìn)行設(shè)計(jì);高中壓通流葉片采用3DV葉片及變反動(dòng)度設(shè)計(jì)(30%~60%)以提高通流效率;高壓除調(diào)節(jié)級(jí)外,共有13級(jí)壓力級(jí)(原11級(jí)),中壓共10級(jí)(原9級(jí)),優(yōu)化高中壓各級(jí)葉片焓降分配,以獲得較加平穩(wěn)的熱效率曲線,提高了級(jí)效率;采用彎扭聯(lián)合成型靜葉柵可以比直葉片的損失降低25%以上,從而提高汽輪機(jī)的級(jí)效率1%左右。 2.2.3 采用無(wú)中心孔整鍛轉(zhuǎn)子。轉(zhuǎn)子更換為不帶中心孔的整鍛轉(zhuǎn)子,大幅提高轉(zhuǎn)子強(qiáng)度,改造后可取消中速暖機(jī),縮短了65%的啟動(dòng)時(shí)間,提高了機(jī)組運(yùn)行靈活性和調(diào)峰能力。 2.2.4 采用蝦米彎中低壓連通管。采用蝦米彎及不銹鋼波形膨脹節(jié)技術(shù),提高效率及提高機(jī)組運(yùn)行的安全可靠性,解決機(jī)組啟停過(guò)程及運(yùn)行中的膨脹補(bǔ)償問(wèn)題。 2.2.5 汽封。高中壓通流各級(jí)汽封均采用較**的1000MW機(jī)組設(shè)計(jì)理念,在轉(zhuǎn)子上增設(shè)了多齒汽封,與隔板汽封形成多齒迷宮式汽封,大大降低了級(jí)間漏汽。各級(jí)動(dòng)葉片**部增加徑向汽封齒齒數(shù),中壓各級(jí)動(dòng)葉片圍帶加工成帶有凸臺(tái)的結(jié)構(gòu),與高低齒圍帶汽封相配合。高中壓缸、低壓缸端部均采用刷式汽封;平衡活塞汽封采用布萊登汽封。 2.2.6 葉片的強(qiáng)度設(shè)計(jì)和振動(dòng)設(shè)計(jì)。高中壓缸葉片材料采用X19CrMoNbVN1和X20Cr13。動(dòng)葉都為自帶冠葉片,在工作轉(zhuǎn)速條件下形成整圈聯(lián)接,增強(qiáng)葉片的剛度,動(dòng)應(yīng)力水平小,徹底消除鉚接圍帶存在的由磨損導(dǎo)致的圍帶脫落隱患,運(yùn)行安全可靠。在葉片的振動(dòng)方面,對(duì)葉片的振動(dòng)特性進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),葉片具有較大的共振安全裕度。 2.2.7 結(jié)構(gòu)優(yōu)化。改造方案中對(duì)主要靜止部件結(jié)構(gòu)也進(jìn)行了優(yōu)化,進(jìn)一步提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)型,如高壓內(nèi)缸與持環(huán)及高壓平衡活塞采用積木塊設(shè)計(jì),制作成整體缸,減少漏汽;低壓內(nèi)缸采用單層缸結(jié)構(gòu),增強(qiáng)缸的強(qiáng)度,減少運(yùn)行過(guò)程中的變形等。 2.2.8 進(jìn)汽和抽汽插管的結(jié)構(gòu)改進(jìn)。高壓進(jìn)汽插管和一抽抽汽插管的密封原設(shè)計(jì)采用的是“鐘形罩”密封結(jié)構(gòu)和活塞環(huán)密封結(jié)構(gòu),彈性密封圈的圈數(shù)少,多數(shù)機(jī)組有裝反、壓碎、彈性差、偏心和接觸不良等問(wèn)題,導(dǎo)致蒸汽泄漏量大。對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行改進(jìn),采用新式堆疊式密封結(jié)構(gòu),并增加密封環(huán)圈數(shù),以解決蒸汽泄漏問(wèn)題。 3 改造后節(jié)能優(yōu)化效果分析 2014年3~4月,結(jié)合#4機(jī)組大修,對(duì)汽輪機(jī)通流節(jié)能優(yōu)化改造工程進(jìn)行了實(shí)施,為了驗(yàn)證機(jī)組改造優(yōu)化后的熱力性能指標(biāo),特委托安徽省電科院依據(jù)《汽輪機(jī)熱力性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)程》(GB 8117.2-2008)并參照美國(guó)機(jī)械工程師學(xué)會(huì)《汽輪機(jī)試驗(yàn)規(guī)程》(PTC6-ASME),對(duì)改造后#4機(jī)組進(jìn)行了熱力性能試驗(yàn)。其試驗(yàn)結(jié)果如下: 由試驗(yàn)數(shù)據(jù)看出,改造優(yōu)化后高、中壓缸效率分別為87.53%和93.20%,均達(dá)到制造廠設(shè)計(jì)值要求,較改造前分別提高了2.19%和0.92%。需要說(shuō)明的是大修后,過(guò)橋汽封間隙經(jīng)過(guò)調(diào)整,漏汽量減少,中壓缸效率結(jié)果中的虛高成分相比改造前相應(yīng)減少,機(jī)組熱耗率7981kJ/kWh,較改造前降低了409kJ/kWh,除去高、中壓缸效提升對(duì)熱耗率的影響,可明顯看出在此次改造優(yōu)化中,低壓缸效率得到了大幅度提升,相應(yīng)供電煤耗較改造前降低13.9g/kWh,年節(jié)約標(biāo)煤2萬(wàn)噸,二氧化碳減排約3.3萬(wàn)噸,二氧化硫排放約減少480噸、NOX排放減少約119噸,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性及環(huán)保指標(biāo)均得到較大改善。 4 結(jié)語(yǔ) 大唐淮南洛河發(fā)電廠通過(guò)對(duì)#4機(jī)組汽輪機(jī)通流節(jié)能優(yōu)化改造,基本解決了該機(jī)型先天設(shè)計(jì)所存在的問(wèn)題,其改造節(jié)能效果十分明顯,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性和安全性均得到了大幅提高,改善了機(jī)組環(huán)保指標(biāo),進(jìn)一步提高了企業(yè)在燃煤發(fā)電企業(yè)當(dāng)中的競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)為企業(yè)節(jié)能減排做出了貢獻(xiàn),在同類型機(jī)組當(dāng)中具有一定的推廣**。 參考文獻(xiàn) [1] 王殿武.汽輪機(jī)設(shè)備檢修[M].北京:中國(guó)電力出版社,2005. [2] 朱新華.電廠汽輪機(jī)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2000. [3] 張延峰.汽輪機(jī)改造技術(shù)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2006. [4] 張貴杰,等.大唐淮南洛河發(fā)電廠4號(hào)機(jī)大修前熱力性能試驗(yàn)報(bào)告[R].安徽新力電業(yè)科技咨詢有限公司,2014. [5] 張貴杰,等.大唐淮南洛河發(fā)電廠4號(hào)機(jī)大修后熱力性能試驗(yàn)報(bào)告[R].安徽新力電業(yè)科技咨詢有限公司,2014.
詞條
詞條說(shuō)明
公司目前產(chǎn)品主要包括: 1. 合金鋼緊固件、耐熱不銹鋼緊固件、高溫合金緊固件; 2. 葉片扁鋼切割服務(wù); 3. 隔板; 4. 閥桿、閥芯等閥門內(nèi)插件; 5. 汽封、油擋、軸封體; 6. 其他汽缸結(jié)構(gòu)件; 7. 電力檢修服務(wù) (1)軸頸修復(fù) (2)巴氏合金軸瓦修復(fù) (3)主汽閥門修復(fù) (4)汽缸變形修復(fù) (5)通流檢修 公司資質(zhì): 2000年,通過(guò)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證 2004
優(yōu)點(diǎn) 隔板是用來(lái)固定靜葉片,并將汽缸內(nèi)分隔成若干個(gè)氣室,為了拆卸方便,隔板通常做成水平對(duì)分形式。 隔板通常用在沖動(dòng)式汽輪機(jī)上,類型一般分為焊接隔板和鑄造隔板;反動(dòng)式汽輪機(jī)一般使靜葉環(huán)。例如哈汽1000MW、北重、東汽、南汽大多數(shù)機(jī)組為沖動(dòng)式,哈汽300/600MW、ALSTOM、上汽、杭汽機(jī)組大多為沖動(dòng)式。 產(chǎn)品適用范圍 7MW-1000MW汽輪機(jī)用隔板,涉及葉柵式和直焊式。 專業(yè)有點(diǎn) 有優(yōu)秀的焊
河北國(guó)源電氣股份有限公司(GOINE)始建于1998年,是一家專業(yè)從事電力能源行業(yè)燃?xì)鈾C(jī)、光熱發(fā)電、核電、火力發(fā)電汽輪機(jī)**部件的研發(fā)制造及電力檢修服務(wù)的**企業(yè)。公司先后被評(píng)為****企業(yè)、河北省著名商標(biāo)企業(yè)。自2001年以來(lái),*ISO9001、ISO14001、OHSAS18001質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。 公司注重人才及管理團(tuán)隊(duì)培養(yǎng),目前公司員工300余人,其中技
【摘 要】鍋爐運(yùn)行效果決定了電廠生產(chǎn)的效益,鍋爐系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí),受生產(chǎn)環(huán)境以及自身因素影響,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)各類問(wèn)題,為提高其穩(wěn)定性與可靠性,必須要結(jié)合以往生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn),對(duì)其運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的安全隱患,并采取切實(shí)可行的措施進(jìn)行優(yōu)化管理。本文結(jié)合電廠鍋爐運(yùn)行特點(diǎn),對(duì)其運(yùn)行維護(hù)措施進(jìn)行了分析。 【關(guān)鍵詞】電廠 鍋爐 維護(hù) 鍋爐設(shè)備是電廠生產(chǎn)系統(tǒng)中重要組成部分,其運(yùn)行效果在很大程度上影響
公司名: 河北國(guó)源電氣股份有限公司
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